九江石化提前完成全厂液化气罐区熔断阀更新
发布:安阳鹏行冶金耐材有限责任公司浏览:1040次
12月23日,历经6个多月的努力,九江石化提前8天完成全厂液化气罐区42台熔断阀的更新安装工作,有效降低了罐区火灾事故风险,确保了装置平稳供料。
紧急熔断阀是罐区的安全生产的一道安全锁,遇到罐区泄漏着火时,能自动关闭阀门,切断球罐与明火的连接,有效保障罐区安全。
公司油品储运运行部液化气罐区原有熔断阀由于使用年限较长,故障率较高,不能安全生产要求,为此,公司将其列为年度罐区隐患治理项目。
由于公司装置生产量加大,罐区施工风险大、困难多。一是球罐检修时间从过去的的一台罐一个月缩短为了一台罐一星期,施工动火级别也上升为了特级;二是高温季节液化气市场供大于需,825罐等多台球罐库存高,退罐时难度较大;三是聚丙烯造粒机检修一个多月,造成丙烯罐库存高,811罐等6台罐退罐难度增大,要反复调整工艺,确保突发情况下的安全生产。
油储部作为属地单位,主动作为,5月成立了专项工作小组,制订专项工作方案、编制施工实施进度网络图,细化责任,落实到人;并组织人员参加罐区隐患治理例会,进一步加强与生产经营处、安环处、机动处以及工建部、施工方的沟通协调,优化退罐过程的工艺处理,完善相关方案,做到一罐一方案,严把施工质量关。
相关参战人员加强现场安全管控和监护协调,党员带头示范,利用大休时间参加监护;班组人员加强巡检、精心操作,在高质量完成日常工作的同时,踊跃参与到施工现场的监护队伍中,当好现场安全监督员,积极配合施工。
由于公司高位推动、各部门通力合作、共同努力,提前8天,安全高效完成了液化气罐区熔断阀安装更新工作,为罐区安全生产和装置供料提供了强有力保障。